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當前位置:首頁>>新聞中心>>公司動態主題詞:脫硫、循環泵、新型密封
一、 寫在前面
目前,國內大部分脫硫循環泵的機械密封壽命在10~12個月左右,國外進口的循環泵,密封壽命相對長一些,也只能達到2年左右。我公司自2002年起,開始研發脫硫循環泵配套用機械密封,至今已經過10個年頭。目前已研究出一種壽命能達2~5年的新型機械密封,得到了客戶的好評和認同。
在十年的研發和試驗過程中,由于經驗和知識的不足,經過了數百次的失敗,耗資近千萬元,得罪了數十家用戶,可以說是道路艱難和坎坷。但在很多客戶的長期支持下,在公司研發小組的長期努力下,經過各種不同工況的使用,對出現的各種問題的分析和總結,對密封結構和安裝方法的不斷改進,現已基本掌握了該密封的關鍵技術,也在相當一部分用戶的典型崗位取得了很好的使用效果。有的單位已連續運行三年尚未損壞,有的單位用該密封的泵與國外進口泵比較使用,6年后,進口泵停運了,我們的泵還在運行。至此,脫硫泵新型密封的開發已初告成功?,F把研發、試用過程中的一些情況向用戶報告,目的在于:我們在推廣應用該技術的同時,也能為客戶帶來方便和利益。
二、密封設計的前提和方案
循環泵(例如脫硫、噴淋循環泵、凈化煙氣制酸循環泵)的工作要求,不僅要防腐、耐磨損(因為介質中有固相顆粒),還要長期連續運行,同時密封壽命還要長。泵的質量優劣,一般體現在使用壽命方面,尤其是次檢修周期的時間,是反映泵運行穩定性的一個重要標志。而決定檢修周期長短的決定性因素,80%以上為軸密封的泄漏周期,只要密封一泄漏,就要停機檢修。國內循環泵的檢修周期2~12個月不等,有少數時間會更長一點;進口循環泵的檢修周期一般會達2~3年左右。從這一指標角度,可以反映國產循環泵和進口循環泵的質量差異。因此,要提升循環泵的首期檢修周期,首要任務就是提高密封的使用壽命。要研發長壽命的循環泵,就應圍繞這個核心技術問題進行攻關。通過反復琢磨,我們逐步形成了一個獨特的軸密封設計方案。具體如下:
(一) 自平衡雙端面的設計結構
該密封的結構非常簡單(見圖一)
其主要結構在密封盒腔體中設置一個球形橡膠彈性圈(6),頂推壓緊動靜環,球形圈(6)外側的腔體和泵腔內的液體相通,起到傳遞流體壓力和內冷卻(系統)的作用。由密封比壓調整環(10)與密封盒壓蓋(8)及限位螺絲(11)組合成的動靜環壓緊力調節系統,隨時都能對動靜環壓緊力進行調節。該密封成為結構簡單,密封結構中無金屬彈簧和其它金屬件,絕無腐蝕之慮,因此特別適用于有腐蝕性的介質輸送。工作原理科學,功能完備的組合式密封。
(二) 工作原理
2.1 密封壽命長的工作原理(見圖二)
2.2 開機不泄漏的工作原理(見圖二)
泵機在運行時,葉輪背葉片(1)的離心作用使密封盒腔體(3)中壓力降至負壓狀態,受負壓的吸力作用,球形彈性圈徑向膨脹,軸向收縮作用于靜環的頂推力下降,動靜環之間的比壓降低,降低處于無壓接觸狀態下運行,只有很少的磨擦,磨損非常少,因此密封壽命會很長,而其它鋼絲彈簧頂推的機封則無法達到這樣的效果(如果彈簧壓緊力低,則泵內壓力升高時流體外泄,若彈簧壓力增加,可防止高壓流體的外泄,但卻增加了動靜環的磨擦阻值,縮短了使用壽命,是一個很難處理的兩難選擇。
因為是內安裝式機械密封,動環(2)旋轉產生的離心力方向與液體的泄漏方向相反,液體受動環(2)離心力的排斥,不能外泄,加之密封部位的流體是負壓區,液體不會外泄。
2.3 停車時不泄漏的工作原理(見圖三)
停車時,葉輪停止旋轉,離心力功能失去泵腔內密封盒部位的流體(2)由負壓轉換為常壓或高壓(水錘的作用),液體壓力對球形彈性體的外球面產生匯壓作用,使球體徑向收縮,軸向伸長頂推靜環的壓力增大,防止了液體外泄,可達到停車不泄漏的目的。
三、試制和試用
密封技術思路雖然比較完美,但畢竟是設計,是一種理想化狀態,效果如何?還是要靠實踐來證明。然而當我們在國內近百家用戶布點試用后,返回的結果卻是很不理想:密封磨損、密封泄漏、運行不正常、泵損壞之聲,不絕于耳。有的客戶甚至要退貨退款,維修大隊十二人在外維修猶如救火,春節也不能回來。我們對這些情況的出現,進行全面的反思和認真的分析,探求解決的方法。經過綜合分析,找到密封運行不正常的原因主要由以下幾個方面造成:
一是工作原理設計類的問題。主要體現在泵機運行時,泵進出口壓力場對密封產生影響,使密封部位空腔中的壓力變化波動過大,造成密封運行不穩定,解決的方法:改良設計,阻斷進出口壓力場的影響,改進后該缺點得以克服。
二是結構設計上的問題。其中有二個問題:一是球形鋼橡膠頂推圈鋼性不足,輸送液體在65℃以上就會變形、失效,這個問題好解決,增加強度和橡膠的耐溫性即可;二是動靜環松緊調節系統調節余量偏大,無標準刻度,操作人員難以掌握。造成調節不當,引起動靜環磨損開裂,解決的方法是減少調節余量,改變調節方式,把調節方式定量化,可操作化。此項改良也取得了好的效果。
三是密封組裝方法的問題。主要體現在動靜環壓緊力的松緊程度掌握無度,如果松了會漏液,如果緊了動靜環磨損,這個難點是試制過程中造成問題的主要原因。這一問題經過二年多的摸索,才得以解決。
四是使用方法問題。使用方法不當主要有空機起動運轉;停車后沉淀物料堵塞泵腔,堵死密封腔;起動前不進行盤車或點起動等,引起密封損壞。
五是使用工況不當引起的損壞。主要有以下幾種情況:一是高吸程崗位使用,吸程超高1米(該密封不適用于有吸程的崗位);二是含固量超過30~40%(體積比)的崗位(該密封不用外接冷卻水,因此固體含量過高,對密封影響較大);三是輸送介質與密封材料不匹配的崗位,例如氨法脫硫的崗位,要選耐氨的橡膠圈,否則使用壽命就不長。
通過前期近四年的努力,逐步找到了密封產生問題的成因,也同時找到了解決多種問題的方法。使得密封的制造和使用技術逐步成熟,客戶的滿意度也逐步提高,好消息不斷傳來。例如:
● 江西銅業有色集團公司6臺300UHB-Z-1200-26型泵,在80萬噸硫酸工程上循環運行,自2006年至今2011年11月,運行正常,中途只有少數泵更換過一次動靜環。
● 葫蘆島有色金屬集團公司,鉛鋅冶煉密閉鼓風爐環保技術改造工程,選用300FXB-Z-850-32(132KW-4)4臺和250FXB-Z-650-27(90KW-4)2臺,05年采購,06年起用至今2011年11月,運行良好,中途換過一次密封,一次泵殼。用戶反映滿意。
● 葫蘆島有色金屬集團公司硫酸廠二氧化硫減排109項目改造,用350FXB-Z-1200-32(160KW-4)、300FXB-Z-800-27(132KW-4)2臺、用至2011年11月時,運行情況很好。用戶滿意。
● 安徽銅陵金龍有色金屬公司,煙氣制酸改造工程選用2臺300UHB-Z-1000-32(160KW-4)型泵與進口的4臺同參數泵比較使用至今,進口泵已停運多時,而所選2臺自平衡密封泵運行正常,使用6年,中途更換一次備件。
● 河南開祥化工集團,自備熱電脫硫工程,2臺300UHB-Z-800-20(110KW-4),08年用至現在2011年11月,運行正常。
● 東方希望包頭稀土鋁業有限責任公司自備電廠,所選6臺500UHB-ZK-2800-24(375KW-8)脫硫循環泵,(3備3用),在崗位運行的泵,至今尚正常運行,09年因葉輪變形整修過二次,葉輪改進后運行正常,密封完好。
● 山西晉豐環保工程有限公司經辦的山西襄垣縣誠豐電力有限公司2×50MW發電廠脫硫工程,3臺400UHB-Z-2000-19(355M2-6)型泵,2007年運行至今,僅換過一次密封,4年來一直運行正常。
● 還有奇怪的是廣州市梅山熱電廠脫硫工程2005年選用2臺250UHB-Z-500-32(90KW-4)型泵,調試階段3個月,損壞過數十次,使用方執意退貨,后來發現損壞的原因是球形橡膠不耐其氨法脫硫的介質所至,后改進橡膠材質后,一直使用至今,已有6年,尚正常運行。
成功的案例很多,滿意的客戶也很多,但失敗的例子也不少,針對這些情況,我們進行了反復的論證和總結,不斷改進、不斷試驗、不斷總結、不斷提升,經過數年的改進,使得該密封的質量性能大幅度提升,得到了客戶的好評,客戶回頭率大幅度提高。
四、優點和禁忌
經過國內數千個工作崗位的多年運行,經過總結分析,我們認為確實有很多其它類型的密封無法比較的優點,其主要優點有:
1. 密封無腐蝕之憂:因為整體密封無金屬件,無金屬彈簧,無金屬彈簧被腐蝕,引起彈簧失效,進而引起密封失效的憂慮。而事實上大部分機封壽命只有6~12個月左右,其主要原因為彈簧被腐蝕而影響動靜
4. 克服了傳統密封靜環和靜環座之間的卡砂問題,原有機封均有靜環和靜環座(見右圖),靜環靠靜環座固定,靜環和靜環座之間有“O”形圈密封,也同時存在著間隙,就是這間隙里,很容易淀積固相物料或卡砂。進而卡死靜環的軸向伸縮,使靜環變成“死”靜環,從而導致密封失效,這是傳統內裝式機封的固有的弱點,輸送帶顆粒物料的泵,這種缺點猶為突出。而本技術的密封結構中的靜環是不設置靜環座的,因此不存在卡砂之憂。
5. 結構非常簡單:密封全部組件只有動環、靜環、橡膠鼓、密封盒四件(見下圖),而常規機械密封則除動環、靜環外,還有“O”型圈、靜環座、彈簧、頂圈、防水密封圈、緊固件等數十種備件。由于結構非常簡單,因此方便了拆裝、維修和備件管理。確實應證了所謂“簡單就是科學”的道理。
Z型密封以上的數項優點,也是該密封在市場的優勢,確是其它類型密封無法比擬的優勢。該密封的長處,已給先期應用的用戶帶去了實實在在的利益,今后或許也能給我們的準客戶帶來替在的利益。
雖然該密封有諸多的優點,但也確實存在著有些崗位不適用的情況,必須限止選用,例如:
1. 該密封不適用于有吸程的崗位。進口流體低于泵吸入口1米以上。
2. 不適用于含固量超過20%崗位(體積比)。
3. 不適用于輸送壓力超過0.5MPa的崗位。
4. 不適用于硫酸濃度超過75%,硝酸濃度超過25%,和強腐蝕溶劑的崗位。
5. 不適用于輸送介質溫度超過90℃的崗位。
以上不適用的工況,請用戶選型時認真關注,以免引起不良后果。
五、體會和小結
道路是曲折的,前途是光明的!
Z型密封的開發研制過程和發展前途可以借用“道路是曲折的,前途是光明的”這句話來概括,因為,十年研發的歷程給我們帶來了艱辛、困惑、困苦和大量的財力消耗,可謂道路曲折漫長。所謂“前途光明”是現在已找到了問題的原因,基本掌握了關鍵技術,成功使用的客戶越來越多,客戶回頭率大幅上升,前景看好,或許今后能成為循環泵的主流密封。
感謝支持者和致歉受害者:在研發過程中,我們曾得眾多的脫硫工程用戶和硫酸工程用戶的熱情支持和協助,我們借發表此文之際,表示衷心的感謝和致意。同時對在漫長的試驗過程中,熱情地協助我們,但卻帶來了不少麻煩和一定的經濟損失,我們表示誠摯的歉意,只能說聲對不起!現在產品已改良完善,如再想合作,我們不僅歡迎,還會提供優惠的措施和熱情的服務。